(1)防止調(diào)節(jié)閥堵卡方法
a. 清洗法。管路申的焊渣、鐵銹、渣子等在節(jié)流口、導向部位、下閥蓋平衡孔內(nèi)造成堵塞或卡住使閥芯曲面、導向面產(chǎn)生拉傷和劃痕、密封面上產(chǎn)生壓痕等,這些現(xiàn)象常發(fā)生于新開車的裝置和大修后投運初期,也是調(diào)節(jié)閥zui常見的故障,。遇到這些情況,應(yīng)卸開進行清洗,除掉渣物,同時將底蓋打開,沖掉渣物,并對管路進行沖洗。投運前,將調(diào)節(jié)閥全開,讓介質(zhì)流動一段時間后再投入正常運行。
b.外接沖刷法:對一些易沉淀,含有固體顆粒的介質(zhì)采用普通調(diào)節(jié)閥時,經(jīng)常在節(jié)流口、導向處堵塞,可在下閥蓋底塞處接沖刷氣體或蒸汽。當調(diào)節(jié)閥堵塞或卡住時,打開外接的氣體或蒸汽閥,即可在不拆卸調(diào)節(jié)閥的情況下完成沖洗工作,減小儀表工的維修工作量。
c.安裝管道過濾器:對于小口徑的調(diào)節(jié)閥,尤其是較小流量調(diào)節(jié)閥,其截流間隙小,介質(zhì)中不能有渣物,在閥前管道上安裝過濾器。
(2)調(diào)節(jié)閥閥卡故障實例
①某石化裝置流量調(diào)節(jié)系統(tǒng)調(diào)節(jié)閥(FISHER調(diào)節(jié)閥),工藝反映控制室給調(diào)節(jié)閥閥位但是閥不動作。
故障檢查、分析:現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)連接定位器與閥桿的梢子斷了,無法將輸出送給調(diào)節(jié)閥,導致閥不動作。由于工藝管線振動較大,整個閥體及定位器隨管線振動,導致梢子固定不牢固脫落,導致調(diào)節(jié)閥卡住不動作。
故障處理:更換梢子。
②合成氣裂化氣脫硫塔液位控制是LV402氣動詞節(jié)閥,溶液中含有硫膏。某日,工藝反映LV402調(diào)節(jié)閥關(guān)不到位,液位保持不住。
故障檢查、分析:檢查、調(diào)校調(diào)節(jié)閥,閥關(guān)到75%就不動了,反復幾次仍是關(guān)不到位,分析因LV402是套筒閥,介質(zhì)中含有硫膏,黏度又很大,在套筒表面附著多了,就會使閥卡住,關(guān)不到位。
故障處理:拆檢、清除套筒表面的硫膏回裝后,調(diào)校正常。
③某液位控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)閥在改變輸入信號大小時,液位無變化。
故障檢查、分析:現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),調(diào)節(jié)閥在接受輸入信號時閥位沒有變化,現(xiàn)場排除了定位器的故障,判定為調(diào)節(jié)閥卡。
故障處理:將閥解體后清潔閥內(nèi)衛(wèi)生,重新安裝后好用。
④某裝置一臺進料調(diào)節(jié)閥,該閥在50%~100%動作正常,50%以下不動作。
故障檢查、分析:確認工藝條件允許后,將該閥從腰蘭處解體,發(fā)現(xiàn)閥芯與套筒之間有異物卡住,導致調(diào)節(jié)閥不能動作。
故障處理:將閥芯與套筒分開后,進行研磨處理,回裝調(diào)節(jié)閥后,該閥正常運行。
(3)調(diào)節(jié)閥閥芯、閥內(nèi)件故障
①空分車間基于節(jié)水考慮,空冷塔改用循環(huán)水,在不停車的條件下,把進水口改在調(diào)節(jié)閥(氣動雙座調(diào)節(jié)閥)的上游側(cè),投入自動后,調(diào)節(jié)閥振動很大,有一天出現(xiàn)調(diào)節(jié)閥指示全開,但液位過高以至于水泵跳車,空分空冷塔液位調(diào)節(jié)失控閥全開而液位不降。
故障檢查、分析:根據(jù)調(diào)節(jié)閥雖然指示全開,但液位不降這一現(xiàn)象,判斷可能調(diào)節(jié)閥閥芯脫落,因調(diào)節(jié)閥振過大而振脫閥芯。工藝打手動并把閥搭副線,對閥進行解體檢查,發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)閥確實閥芯
脫落,重新固定閥芯,安裝好閥,同時要求工藝利用停車機會盡快更改工藝管線,消除閥的振動。
故障處理:工藝利用停車機會更改工藝管線,消除閥的搌動
后,以后再未出現(xiàn)此現(xiàn)象。
②某石化裝置一臺流量調(diào)節(jié)閥投用后工藝反映該閥調(diào)節(jié)作用不明顯。
故障檢查、分析:經(jīng)檢查確認為閥芯結(jié)構(gòu)不合理,無法起到調(diào)節(jié)作用。
故障處理:結(jié)合工藝條件,進行閥芯結(jié)構(gòu)的重新選型,安裝后調(diào)節(jié)閥運行正常,調(diào)節(jié)和控制作用正常。
③某化工廠鍋爐裝置有一高壓減溫水閥,全關(guān)后仍然有漏量。
故障檢查、分析:確認為調(diào)節(jié)閥本體故障,將該閥閥芯取下,發(fā)現(xiàn)該閥芯密封面被高壓減溫水沖刷,損壞嚴重。
故障處理:更換該閥芯,回裝后該閥正常使用。
④一臺蒸汽調(diào)節(jié)閥,在冬季不能全開和全關(guān)的現(xiàn)象,并且泄漏量很大。
故障檢查、分析:首先到現(xiàn)場有用信號發(fā)生器檢查,發(fā)現(xiàn)閥門動作的力量很大,判斷故障不是執(zhí)行機構(gòu)的問題,由工藝情況判斷,問題可能在閥芯上。從腰蘭處解體閥門,取出閥芯,發(fā)現(xiàn)閥芯彎曲。
故障處理:矯正后故障消失。
⑤一臺蒸汽調(diào)節(jié)閥,操作人員反映調(diào)節(jié)器偏差跟蹤,但始終消除不了。
故障檢查、分析:檢查信號回路,無問題,校驗調(diào)節(jié)閥,行程及閥位都正確,從外觀看無問題,此現(xiàn)象有可能是閥芯脫落,后經(jīng)拆檢確是閥芯脫落。因閥芯脫落,雖然執(zhí)行機構(gòu)動作,但內(nèi)件不動作,因此不起調(diào)節(jié)作用,偏差也就消除不了。
故障處理:恢復后投用正常。
⑥合成氨一臺調(diào)節(jié)介質(zhì)為高壓鍋水的調(diào)節(jié)閥(氣開閥),在閥開度為0時,仍然還有流量。
故障檢查、分析:分析引起這種現(xiàn)象的主要原因有:調(diào)節(jié)閥未全關(guān)、調(diào)節(jié)閥內(nèi)件磨損、副線有漏量?,F(xiàn)場檢查調(diào)節(jié)閥已經(jīng)全關(guān)、副線無漏量,將調(diào)節(jié)閥拆檢后發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)閥閥桿頭部和閥座磨損嚴重。
故障處理:更換閥內(nèi)件后,投入正常。
(4)膜片故障
①工藝人員在對空分裝置Y窶分子篩進行操作時,V-1223Y調(diào)節(jié)閥打不開。
故障檢查、分析:檢查現(xiàn)場調(diào)節(jié)閥的氣源部分,觀察氣源壓力表發(fā)現(xiàn)氣源壓力沒有,但電磁閥的輸入輸出回路一切正常,然后通過對現(xiàn)場控制柜內(nèi)手動開關(guān)的反復試驗,發(fā)現(xiàn)氣路不太正常。通過仔細觀察分析,發(fā)現(xiàn)還是現(xiàn)場調(diào)節(jié)閥有問題。由于V-1223Y調(diào)節(jié)閥安裝位置很高,當儀表維護人員登上高處把調(diào)節(jié)閥的減壓閥斷開后,發(fā)現(xiàn)減壓閥側(cè)的氣路正常,調(diào)節(jié)閥側(cè)的氣路不正常。經(jīng)過眼觀、耳聽、手摸,發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)閥的膜頭有漏氣現(xiàn)象,進一步判斷是調(diào)節(jié)閥膜片漏。與工藝操作人員進行配合,將調(diào)節(jié)閥膜頭部分拆開檢修,發(fā)現(xiàn)膜片破裂。
故障處理:替換膜片,調(diào)節(jié)閥膜片重新安裝完畢,調(diào)節(jié)閥恢復正常。
②某工廠在線使用的大口徑調(diào)節(jié)閥,在運行當中經(jīng)常出現(xiàn)膜片撕裂和支架斷裂故障。
故障檢查、分析:膜片撕裂一般認為是橡膠膜片的質(zhì)量問題或安裝問題,后更換銘牌廠家的膜片,仍然解決不了問題。進而解剖調(diào)節(jié)閥,懷疑是膜片托盤下沿有毛刺,用銼刀處理,甚至采用機械方法處理也解決不了問題。
故障處理:從膜片斷裂的裂痕來看,是在膜片直立部位上半部,由于此處抗折能力較差,設(shè)想如把托盤加厚,使膜片受力折疊處下移至彎曲部位,以增加膜片的抗折能力,按照這一想法加厚托盤后,投入運行效果很好。由于膜片經(jīng)不住反復彎折而斷裂,致使托盤下彈簧突然放松而使支架受不平衡力而崩裂,從而造成支架斷裂。
③某流量控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)閥突然全關(guān),被控量降到零,造成系統(tǒng)被迫停車事故。
故障檢查、分析:檢查調(diào)節(jié)器輸出正常,怛調(diào)節(jié)閥全關(guān),打手輪操作,配合工藝恢復正常生產(chǎn)。將定位器輸出管拆下,用手堵上,掀動噴嘴擋板機構(gòu),輸出信號可達0. IMPa,說明問題可能出在調(diào)節(jié)閥上,向膜頭送氣信號,膜頭泄氣孑L有氣體放出,證明膜片破了。
故障處理:更換調(diào)節(jié)閥膜片后投入運行,使系統(tǒng)恢復正常。
④調(diào)節(jié)閥全開后流量低。
故障檢查、分析:用信號發(fā)生器在閥門定位器處加全開信號,發(fā)現(xiàn)閥行程不夠,排除流量儀表故障,初步認定為閥內(nèi)有異物卡住,關(guān)閉前后截止閥,用副線控制,打開導淋閥排放物料后,拆開調(diào)節(jié)閥腰蘭,發(fā)現(xiàn)閥體內(nèi)并無雜物(將執(zhí)行機構(gòu)與閥體)。再次向定位器加全開信號,發(fā)現(xiàn)執(zhí)行機構(gòu)本身行程不夠。拆開膜頭,發(fā)現(xiàn)膜片上部有很多積冰。因該閥的上部防雨帽已經(jīng)破損,夏季雨水進入膜頭內(nèi),待冬季氣溫降低雨水結(jié)冰,致使閥行程不足。
故障處理:清除積冰后,回裝閥體,閥運行正常。
⑤某石化裝置一臺流量調(diào)節(jié)閥開不到位,DCS給,調(diào)節(jié)閥開度只到百分之七十。
故障檢查、分析:檢查4~20mA信號正常,放大器拆了,里面氣路膜片有氧化物,清除回裝后調(diào)節(jié)閥還是開不到位,換新的閥門定位器,故障未解除,檢查膜頭放空帽,閥放空帽損壞,用6mm銅管接的,拆開發(fā)現(xiàn)管堵了。
故障處理:通開后閥開度正常。
(5)設(shè)計不當故障
某調(diào)節(jié)系統(tǒng)在運行中,發(fā)現(xiàn)當偏差大時,閥開度達極限值時,難以進行自動調(diào)節(jié)。
故障檢查、分析:在調(diào)節(jié)系統(tǒng)的設(shè)計時,由于工藝條件所提供的技術(shù)數(shù)據(jù)不準確,或由于計算調(diào)節(jié)閥的流通能力有差錯等,引起調(diào)節(jié)閥口徑選擇過小,而造成調(diào)節(jié)系統(tǒng)無法進行調(diào)節(jié)。裝置在生產(chǎn)過程中無法更換調(diào)節(jié)閥,應(yīng)急的辦法是打開調(diào)節(jié)閥的旁遁,使其部分恒定調(diào)節(jié)量自旁通閥通過,其過渡過程。這就相當于晶體管電路中的靜態(tài)工作點的設(shè)置(直流分量),故放大器的輸出即為直流和交流信號的疊加。
故障處理:據(jù)系統(tǒng)情況,使調(diào)節(jié)閥的旁通有合適的開度,以適當?shù)呐酝縼硌a充系統(tǒng)的調(diào)節(jié)量。待裝置計劃檢修時更換口徑合適的調(diào)節(jié)閥。
(6)閥體附件故障實例(定位器、電氣轉(zhuǎn)換器、電磁閥)
①空分空壓機防喘振閥(汽缸閥)電磁閥(三通電磁閥)卡,總是處于打開狀態(tài),造成調(diào)節(jié)失靈。
故障檢查、分析:檢查定位器正常,電磁閥帶電,放空的電磁閥一直處于排氣狀態(tài),不正常,放空的電磁閥不應(yīng)排氣,用螺絲刀碰動閥芯,閥芯回位,多次試驗后,時好時壞,閥芯卡。
故障處理:更換新的電磁閥后,調(diào)節(jié)閥受控正常。
②在一次檢修后開車過程中,一臺壓力調(diào)節(jié)閥打不開,壓力太高,導致安全閥起跳。
故障檢查、分析:檢查故障原因時發(fā)現(xiàn)手動限位開關(guān)被強制,電磁閥未得電,調(diào)節(jié)閥沒有打開,因操作人員疏忽,沒有將復位開關(guān)及時復位導致電磁閥沒有得電。
故障處理:將開關(guān)復位,電磁閥得電后調(diào)節(jié)閥打開。
③一臺蒸汽調(diào)節(jié)閥(氣開、機械式閥門定位器),DCS輸出50%,但現(xiàn)場全關(guān),不受控。
故障檢查、分析:分析引起這種現(xiàn)象的主要原因有:氣源故障、閥門定位器放大器故障、閥門電/氣轉(zhuǎn)換部分故障、反饋單元故障,檢查上述各個部分,發(fā)現(xiàn)閥門定位器反饋杠桿脫落。
故障處理:恢復后正常。
④流量調(diào)節(jié)閥工藝反映開度不夠。
故障檢查、分析:檢查發(fā)現(xiàn)定位器故障輸出達不到zui大,更換定位器投用后發(fā)現(xiàn)詼閥變成兩位式調(diào)節(jié),定位器怎么調(diào)也無法起到作用。后經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)定位器凸輪的作用形式與原有的不同。
故障處理:改變凸輪的作用形式后該閥投用一切正常。
⑤某裝置有一臺正在運行的調(diào)節(jié)閥,控制室給出控制信號后,現(xiàn)場調(diào)節(jié)閥卻不動作。
故障檢查、分析:確認控制室發(fā)出控制調(diào)節(jié)閥的電流信號到達閥門定位器,檢查無誤后,再檢查閥門定位器的放大器恒節(jié)流孔、噴嘴及背壓管是否阻塞,發(fā)現(xiàn)恒節(jié)流孔阻塞。
故障處理:清洗恒節(jié)流孔后,調(diào)節(jié)閥運行正常。
⑥某石化裝置一臺溫度調(diào)節(jié)閥當“開”信號時,調(diào)節(jié)閥開的很慢只能開到50%。“關(guān)”信號時,調(diào)節(jié)閥關(guān)的非常慢,從開50%到全關(guān)需要十分鐘以上。此狀態(tài)的調(diào)節(jié)閥根本不能起到調(diào)節(jié)作用,不能調(diào)節(jié)。
故障檢查、分析:根據(jù)故障現(xiàn)象分析,調(diào)節(jié)閥能開但開不到位,能關(guān)但反應(yīng)太慢了。初判為調(diào)節(jié)閥排氣阻塞故障。此閥為進口調(diào)節(jié)閥,作為溫度調(diào)節(jié)正常的閥位波動并不大。可能的故障有三點:調(diào)節(jié)閥膜頭排氣口阻塞、氣動放大器恒流孔阻塞、電/氣閥門定位器排氣孔阻塞。按所判斷的逐一檢查,查出為電/氣閥門定位器排氣孔阻塞。
故障處理:把排氣絲頭拆下疏通,重新調(diào)校,調(diào)節(jié)閥全程開關(guān)自如好用。
⑦某石化裝置一臺調(diào)節(jié)冷卻水的調(diào)節(jié)閥( SIEMANS6DR4010智能閥門定位器),調(diào)節(jié)閥輸出波動。
故障檢查、分析:分析引起這種現(xiàn)象的主要原因有:調(diào)節(jié)器輸出波動、閥門定位器故障。檢查調(diào)節(jié)器輸出不波動。檢查閥門定位器一直上下小幅度波動。
故障處理:更換閥門定位器后,故障消失。
⑧一臺流量調(diào)節(jié)閥(氣動薄膜調(diào)節(jié)閥),工藝反映手動、自動狀態(tài)下均振蕩。
故障檢查、分析:現(xiàn)場測量回路輸出電流,DCS卡件輸出電流穩(wěn)定,檢查氣源信號輸出穩(wěn)定,定位器榆出氣信號不穩(wěn)定,判斷結(jié)果為定位器的放大器故障。故障處理:更換定位器后正常。
⑨焦化放火炬調(diào)節(jié)閥HV1502回訊器失靈,經(jīng)常出現(xiàn)回訊漂移現(xiàn)象,而現(xiàn)場調(diào)節(jié)閥閥位不動作。
故障檢查、分析:現(xiàn)場分析為定位器的回訊器故障。
故障處理:與工藝,現(xiàn)場改副線控制,更換新的定位器調(diào)校準確后,調(diào)節(jié)閥運行正常。
⑩柴油加氫高分罐液面LV-8109全關(guān),造成高分罐液位升高,液位開關(guān)高高,三取二聯(lián)鎖動作,以至全裝置停車。高分罐內(nèi)的介質(zhì)是柴油、汽油、氫氣,罐內(nèi)壓力高達7.0MPa。
故障檢查、分析:現(xiàn)場檢查判斷液位開關(guān)高高三取二信號確實發(fā)出,從而證實液位升高是由調(diào)節(jié)閥LV-8109關(guān)造成的,后經(jīng)工藝人員確認操作人員沒有給出關(guān)閥信號。檢查調(diào)節(jié)閥和定位器發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)閥全關(guān)是由于定位器失靈造成的,而造成定位器失靈的原因是風線進水。
故障處理:排出風線內(nèi)的積水,加裝氣動三組件,更換分罐過濾器硅膠,再未發(fā)生因風線進水而停車現(xiàn)象。
?某石化裝置調(diào)節(jié)閥關(guān)不嚴,影響工藝進行。
故障檢查、分析:現(xiàn)場檢查閥沒有關(guān)到位,調(diào)閥門定位器零點,閥桿向下關(guān)到位。投運試用一會,調(diào)節(jié)閥又關(guān)不嚴,閥門定位器零漂,仔細檢查閥門定位器發(fā)現(xiàn)量程調(diào)整鎖緊螺釘沒有擰緊。
故障處理:重新調(diào)校零點、量程,擰緊量程調(diào)整鎖緊螺釘,投“自動”再也沒有上述故障出現(xiàn)
?某溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng)溫度調(diào)節(jié)閥突然關(guān)閉。
故障檢查、分析:現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)反饋杠桿脫落。
經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn):滑道全長12cm。在滑道中部有長6mm,深3mm的(不應(yīng)該有凹陷)定位器反饋桿與滑道通過活動螺絲桿連接;螺絲桿直徑+6mm,全長應(yīng)40mm,其中20mm為螺紋長度,20mm無螺紋,實際僅有20mm的螺紋長度(元螺紋部分已斷裂)。
反饋杠桿脫落原因:定位器反饋桿與滑道連接螺絲桿由于部分斷裂,連接長度不夠。
螺絲桿部分斷裂的原因:
a.從螺絲桿斷裂的裂痕判斷,原螺絲桿材質(zhì)存在質(zhì)量缺欠,斷裂的兩部分原來僅有2/5的連接接觸面,連接強度不夠。
b.滑道不平滑,造成螺絲桿在移動過程中滑動力距增大,引起螺絲桿斷裂。
故障處理:現(xiàn)更換一套新配件。
?調(diào)節(jié)輸出信號穩(wěn)定,而調(diào)節(jié)閥嚴重波動,從而使被調(diào)量時大時小,造成整個系統(tǒng)大幅波動,致使安全閥起跳。
故障檢查、分析:儀表人員和工藝操作人員到現(xiàn)場對調(diào)節(jié)閥進行機械限位,檢查發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)器輸出到現(xiàn)場電/氣轉(zhuǎn)換器的控制信號正常,分析判斷問題可能在現(xiàn)場調(diào)節(jié)閥上。檢查電/氣轉(zhuǎn)換器輸出0.02~0.1MPa信號壓力波動,說明問題出現(xiàn)在電/氣轉(zhuǎn)換器上,進一步檢查發(fā)現(xiàn)電/氣轉(zhuǎn)換器的調(diào)零振斷。由于該閥為放空閥,閥體本身振動的較大,安裝于閥體上的電/氣轉(zhuǎn)換器長期處于振動狀態(tài),使得電/氣轉(zhuǎn)換器的調(diào)零彈簧振斷,造成電/氣轉(zhuǎn)換器的輸出信號壓力波動,使閥位時大時小,致使安全閥起跳。
故障處理:更換電/氣轉(zhuǎn)換器的調(diào)零彈簧,調(diào)校好電/氣轉(zhuǎn)換器后,由工藝人員配合調(diào)整好閥位,正常工作。
?某石化裝置液位控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)閥是氣動偏心旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)閥。開車后不久,液位出現(xiàn)大幅度波動,投不上自動。
故障檢查、分析:檢查調(diào)節(jié)器,反應(yīng)靈活,現(xiàn)場閥可以關(guān)到位,但從整個回路信號看,調(diào)節(jié)器輸出在4mA以下時,電氣轉(zhuǎn)換器才回零,閥才關(guān)嚴。此閥是氣開閥,并且要求必須能關(guān)嚴,當它關(guān)嚴時,調(diào)節(jié)器輸出已在零下,這樣使得調(diào)節(jié)器的調(diào)節(jié)范圍在零點上下進行調(diào)節(jié),而調(diào)節(jié)器的*調(diào)節(jié)范圍不能在兩端,應(yīng)是上下限中間某一位置。
故障處理:調(diào)整調(diào)節(jié)閥,調(diào)芾器輸出4mA時,閥位正好全關(guān),范圍在O%~40%之間,由副線操作,調(diào)整電氣轉(zhuǎn)換器,聯(lián)校后投入運行,自動穩(wěn)定。
?某流量控制的調(diào)節(jié)閥(氣關(guān)式氣動薄膜調(diào)節(jié)閥)配用電氣閥門定位器,在運行當中該閥經(jīng)常出現(xiàn)波動。用肥皂水檢查發(fā)現(xiàn)該閥門定位器的功率放大器外殼有漏氣現(xiàn)象。某日該閥再次波動,采取提高氣源氣壓的方法,該閥停止波動,但隨后卻突然全開。
故障檢查、分析:該放大器為一種力平衡式氣動功率放大器,拆開檢查發(fā)現(xiàn)問題出現(xiàn)在背壓室膜片上,該膜片為橡膠膜片,膜片有一邊緣處較窄且凹陷進去,裝配時未能壓好而漏氣,當輸入信號變化,即背壓變化時,調(diào)節(jié)閥就會波動。當時由于氣壓力太高,膜片變形凹陷,使得背壓室與排氣室*相通,背壓急劇下降,定位器輸出為零,閥門全開。
用限位螺桿將閥位頂至工藝要求的開度。檢查輸入電信號、接線均無問題,再檢查定位器電器轉(zhuǎn)換部分也有輸出,但定位器的排氣孑L一直排氣,定位器無輸出,判斷氣動功率放大器有故障。
故障處理:更換上同一型號定位器的氣動功率放大器后,定位器有輸出,經(jīng)在線調(diào)校,調(diào)節(jié)閥恢復正常。
(7)電纜故障
①某石化裝置HVIOI調(diào)節(jié)閥突然出現(xiàn)故障,閥門處于全開狀態(tài)。
故障檢查、分析:將調(diào)節(jié)閥切換到手動控制(HVI01調(diào)節(jié)閥帶手輪控制)檢查,發(fā)現(xiàn)HVIOI閥門氣路正常,但沒有輸入電流信號,控制室DCS上輸出不受控,于是初步判斷信號回路有異常,檢查輸出信號回路,確定從現(xiàn)場中間接線箱到現(xiàn)場HVI01之間約50m的傳輸電纜中間有斷路,因電纜老化造成電纜斷路。
故障處理:敷設(shè)一段臨時電纜,HVIOI控制回路恢復正常。
②合成氣氧氣流量調(diào)節(jié)閥FV102(氣動薄膜調(diào)節(jié)閥)是合成氣系統(tǒng)入爐量的主要控制閥,氧氣流量低和閥位關(guān)都是聯(lián)鎖參數(shù)值。某一陰雨天氣,氧氣流量波動,現(xiàn)場閥位波動,為了安全只好倒爐處理。
故障檢查、分析:停用后調(diào)校閥門定位器,正常。調(diào)節(jié)器校驗正常,加入模擬信號投自動觀察運行穩(wěn)定,丙天后又陰雨,又出現(xiàn)閥位波動,波動時測量定位器輸入信號電壓有11OVAC,電流信號不穩(wěn),懷疑有感應(yīng)電,并且此現(xiàn)象均是在陰雨天出現(xiàn),便懷疑由于潮濕和電纜有損壞,造成感應(yīng)不穩(wěn)定的交流電,使定位器輸入信號波動,造成閥位波動,自調(diào)不穩(wěn)。
故障處理:更換電纜,投入運行,此故障現(xiàn)象消失,恢復正常。
(8)調(diào)節(jié)閥安裝故障實例
①調(diào)節(jié)閥(吳忠HEP-16閥門定位器)定位器損壞,需更換,安裝后調(diào)校,但始終不動作。
故障檢查、分析:檢查發(fā)現(xiàn)調(diào)整量程的執(zhí)行機構(gòu)裝反,調(diào)節(jié)閥無法正常打開,由于閥門定位器量程調(diào)整機構(gòu)有正反向與調(diào)節(jié)閥的正反作用正好顛倒,因此造成調(diào)校不出來。
故障分析:反轉(zhuǎn)后調(diào)校正常。
②調(diào)節(jié)閥原用DZF-3115閥門定位器,由于此定位器已經(jīng)無備件,需更換HEP-16閥門定位器,安裝后調(diào)校,始終校不出來。
故障檢查、分析:對照說明書查找原因,發(fā)現(xiàn)量程調(diào)整機構(gòu)裝反,由于HEP-16閥門定位器量程調(diào)整機構(gòu)有正反向,對應(yīng)調(diào)節(jié)閥的正反作用,此閥又正好是反作用,而HEP-16閥門定位器出廠是正作用,疏忽了這一點,因此造成調(diào)校不出來。
故障分析:反轉(zhuǎn)后調(diào)校正常。
③一臺西門子智能閥門定位器(帶4~20mA回訊指示,型號6DR4010),現(xiàn)場調(diào)節(jié)閥小幅波動。
故障檢查、分析:引起故障的主要原因有:安全柵故障、電纜接觸不好、閥門定位器故障、回訊單元故障。檢查上述可能出現(xiàn)問題的部位,更換閥門定位器。
故障處理:更換閥門定位器后仍波動,更換回訊單元后故障消失。
④某流量調(diào)節(jié)系統(tǒng)流量調(diào)節(jié)閥(FISHER調(diào)節(jié)閥),控制兩個反應(yīng)器間的進料。在一次開車過程中發(fā)現(xiàn)該閥關(guān)不嚴。
故障檢查、分析:經(jīng)檢查閥體、信號絨路都正常,將調(diào)節(jié)閥上閥蓋拆下后發(fā)現(xiàn)閥體內(nèi)部藏有5個小螺母,調(diào)節(jié)閥閥桿被閥體內(nèi)部螺母卡住,使調(diào)節(jié)閥閥桿無法下落,使調(diào)節(jié)閥關(guān)不嚴。
故障處理:去除后回裝恢復正常。
⑤調(diào)節(jié)閥密封填料漏。
故障檢查、分析:一般采用的方法是,首先將調(diào)節(jié)閥從工藝系統(tǒng)中切除,將執(zhí)行機構(gòu)和閥體分開,拆下上閥蓋并取出閥芯和閥桿,用一根比閥桿稍粗的一點的桿從填料函底部插入,并把舊的填料從閥蓋的頂部頂出去。
故障處理:安裝填料為了把上閥蓋裝回原處,將連接閥體和上閥蓋的螺栓擰緊;安裝新的填料時,為了把上閥蓋裝回原處,應(yīng)將連接閥體和上閥蓋的螺栓擰緊,并且一定要小心,不能讓閥桿螺紋刮傷填料環(huán)。
⑥檢定一臺調(diào)節(jié)閥(吳忠單輸出閥門定位器HEP-16、氣開閥),行程不線性。
故障檢查、分析:引起故障的主要原因有:安裝時,50%閥位反饋杠桿不水平、噴嘴擋板不水平、調(diào)整不當。檢查上述各個單元。
故障處理:重新調(diào)整50%閥位反饋杠桿位置,問題消失。